百发公司主动适应新常态,凝心聚力,攻坚克难,充分发挥了高峰调水和战略储备作用,年累计供水551万吨,为岛城供水事业发挥了重要作用。百发公司在完成供水工作的同时,响应集团提质增效的要求,全员开动脑筋,迎难而上,积极做好生产节能降耗,采取了多项技术及管理措施,节能降耗取得显著成效。
一、泵站1投入使用
在泵站1建成投产之前,百发的原海水取水依赖碱业取水湖的潮汐液位变化,高潮时生产,低潮时停机。今年6月百发的泵站1建成投产,泵站1在低潮时启动运行向取水湖内补充海水,使取水湖一直维持高液位,从而实现了百发连续取水生产不停机。
二、精确控制水泵
百发目前使用临时泵站2,从取水湖取海水供给生产。临时泵站2共3台泵,在第四台泵未能及时安装的情况下,为扩大供水量增加百发产能,技术人员精确控制3台泵的运行电流,使供水流量最大化,为后续生产工艺产能增加做好供水保障。
三、优化设备操作
针对今年供水形势紧张的情况,百发对工艺文件和程序进行了精细化,并优化操作程序,减少了非生产阶段的能源资源消耗,提高了生产效率。
四、工艺改进
在原海水足够的基础上,通过对工艺参数的合理设置,将将反渗透高压泵组运行在最佳效率点,三组反渗透膜联合生产,反渗透总产水能力增加45%,实现生产产能最大化。
五、精细化管理
通过清洁生产和强化管理,合理安排生产计划,各工艺段的化学药剂投加进行精细化控制,有效减少药剂损耗。同时对非生产用电加强管理,避免电能浪费。
通过以上方案的实施,百发产供水单位电耗从4kwh/吨降低至3.7kwh/吨,而产供水药剂费用也从1.03元/吨降低到0.86元/吨。年节约用电超过165万kwh,药剂费用节省93万元。